十七年前,东北大学应用化学专业毕业的张启发,怀揣梦想奔赴新疆八钢。面对陌生环境,他以“钉钉子”精神扎根一线,从基础岗位做起,潜心钻研数据与技术,在岁月沉淀中,从青涩学子蜕变成为制造管理部理化检验中心的中坚力量,将青春热血熔铸成奋斗华章。
直面技术瓶颈 锚定创新方向
传统的锰矿石分析采用湿法化学分析技术,该方法虽然经典,但存在着流程冗长、操作繁琐、分析周期长以及对环境要求苛刻等诸多弊端,严重制约了检测效率和生产节奏。张启发心里明白,想要解决问题,得从X荧光光谱分析技术入手。这项先进技术优势明显,可应用到八钢的实际生产分析里,却困难重重。首先,X荧光光谱仪对样品制备要求极高,传统锰矿石样品的不均匀性与复杂矿物结构,导致制样环节频频出现数据偏差;其次,设备参数与锰矿石成分的匹配需要反复调试,八钢现有生产环境的温湿度波动、粉尘干扰,都会对仪器的稳定性造成挑战。此外,X荧光光谱分析技术在锰元素检测领域的本地化应用案例稀缺,缺乏可直接借鉴的经验,张启发既要带领团队自主摸索校准曲线建立方法正规的实盘股票配资平台,又要克服技术人员对新设备操作不熟练的难题,每前进一步都需要突破多重技术壁垒。但他更清楚,引入这项技术,不仅能提升检测效率,还能契合绿色低碳的要求,减少化学试剂的使用和能耗。
在无数次的尝试后,仪器参数优化成功了!可还没等大家松口气,样品不均匀性的问题又冒了出来。张启发那段时间,吃饭、睡觉都在想办法。有一天,他在作业现场看到工人打磨零件,突然灵机一动,兴奋地跑回实验室,说:“我想到了!咱们可以用特殊合金材质研磨罐来处理样品,说不定能解决不均匀的问题!”说干就干,张启发带领团队立即开展试验。他们将不同批次、不同品位的锰矿石样品分批放入特殊合金材质研磨罐,设定不同的研磨时间与转速,从5分钟到15分钟,转速从800转/分钟到1200转/分钟,每个参数组合都对应三组平行试验。研磨后的样品被熔融成片,在X荧光光谱仪上进行检测,同时与传统湿法分析结果进行比对。新方法果然奏效,检测结果的重复性和可靠性大大提高。
紧接着,张启发团队一鼓作气,运用数学统计方法和专业软件,建立高精度定量分析模型。当看到检测时间从8小时缩短到30分钟时,实验室里爆发出一阵欢呼。该方法的应用,极大地提高了检测效率,为生产部门提供了更加及时、准确的数据支持,有力地保障了生产流程的高效运行。
坩埚以产顶进 破降本之局
深夜的八钢化验室里,台灯将张启发的身影拉得老长。他盯着资材备件采购系统中进口石墨坩埚的价格,眉头拧成了疙瘩——单个售价比国产贵了1.5元,采购周期长达三个月,化验室使用的量比较大,这让本就紧张的化验成本雪上加霜。他反复翻阅着实验记录本,试图从仪器反应机理中找到突破口。张启发带着团队扎进实验室。他们将国产普通石墨坩埚和进口坩埚并排摆放,仔细观察材质差异。“国产坩埚导热系数低,我们得调整灼烧温度和时间!”他一边说着,一边在笔记本上飞速记录新方案。连续两周,实验室里坩埚灼烧的嗡鸣声不断,数据记录表堆成了小山,失败的坩埚碎片在角落越积越多。“温度曲线有问题,咱们试试阶梯式升温,先低温预热,再逐步升高。”说着,他重新调整仪器参数,灼烧的通风速率精确到了小数点后两位。经过多次的调整和试验,转机终于出现。当国产坩埚在优化后的条件下,成功完成样品分析,且检测数据与进口坩埚误差几乎为零时,张启发不敢有丝毫的放松,立即带着团队连续轮班测试,收集了多组数据验证稳定性。最终,他们不仅实现了国产坩埚的稳定替代,还将单次实验成本降低了80%,每年为化验室节省近万元耗材开支。
榜样引领 激发创新活力
“创新并不意味着高投入,而是让合适的材料发挥最大价值。”这是张启发常挂在嘴边的话语,同时也激励着更多员工在降本增效的道路上大胆探索。在他的引领下,理化班组迸发出惊人的创新活力,每年推出的创新项目层出不穷。从检测方法的智能化升级,到复杂样品检测方案的精准验证,每一项成果都凝聚着团队智慧。班组成员积极投身技术钻研,撰写技术秘密、申报专利、发表论文、QC成果、先进操作法、岗位创新成果层出不穷。凭借持续不断的创新实践,理化班组连续两年荣获“创新型班组”称号,成为钢铁化验作业区创新发展的标杆。
如今,张启发依然奋战在创新一线,而他的故事,也如同一面旗帜,激励着更多八钢职工正规的实盘股票配资平台,在追求卓越的道路上,怀揣梦想、砥砺前行,书写新时代产业工人的奋斗华章。
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